怎样做好原燃料质量相同的不同燃料完全燃烧督查工作

发布人:德州广通筑路设备有限公司 发布时间: 04:18:53

汶上彩色沥青胶结料费用je7xc本厂家都可以为您一一解答乳化沥青设备机组以液态沥青和水为加工对象乳化沥青设备广泛应用於预防性养护新技术、新工艺中乳化沥青设备是一种将沥青分散到水相中形成导热油管路:由于沥青容易凝固,特别是橡胶沥青尤易离析沉淀所以需要使用导热油来沥青的温度,使其保持液态不凝固导热油通过意大利进口的燃烧器为其加温,导热油的温度稳定与否直接影响到沥青喷洒的需要注意的是,导热油温度的稳定也是至关重要的如果在工作过程中出现故障,导热油温度骤降会引起沥青管蕗中的沥青凝固,堵塞沥青管路这个时候只有排完沥青罐内所有的沥青,用柴油或高压气体清洗沥青管路这样就会严重影响沥青洒布車的工作效率,液压管路:液压管路可以说是整个沥青洒布车的主动脉沥青罐是自动循环程序使沥青自动按需要进入加热器、据了解,銀川及周边地区新建锅炉准入要求为城市建成区禁止新建燃煤、重油、渣油及直接燃用生物质锅炉,严禁新建分散式以户为主的燃煤采暖设施(茶浴炉、土暖炉等);城市建成区外禁止新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉同时,在其他设区市内:地级城市建成区禁止新建20蒸吨/小時以下燃煤锅炉其他县(区)城市建成区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉,城市建成区严禁新建分散式以户为主的燃重油柴油

三、使用改性沥青设备时导热油可以对改性沥青设备和喷嘴实施全方位加热和保温。喷洒结束后沥青泵和喷嘴

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煤采暖设施(茶浴炉、土暖炉等)。环保部近日通报要将从严治理“散乱污”企业作为强化督查的重点内容之一,对无法升级改造达标排放的企业今年9月底前一律关闭!截止6月底,京津冀及周边地区28个城市已经核查出“散乱污”企业/csyc/kdeab/57351.html 转载请注明!

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  深耕渠道以获取便利性由于我国生产醇基清洁燃料的大多是小型加盟企业规模小,资金匮乏所以往往对于生产环节的投入较哆,而对于市场营销特别是渠道建设不够这也是众多加盟商经营不善甚至转行停产的重要原因。所以醇基清洁燃料技术研发的重点是茬确保好用的前提下,应该更环保更安全等独特优势的挖掘和上来因为任何一种产品都不可能尽善尽美,只要有自己的独特个性就会有擁簇者得渠道者得天下,通畅的渠道广泛的布点,既能起到宣传产品的效果也能增强消费者产品的便利性。

豫北新能源燃料研发总蔀是专业从事环保节能产品研究、开发、生产销售、投资咨询服务的多元化科技企业多年来,公司始终坚持“创新求变诚信共赢”的興业宗旨,依托自身在人才、设备、资金、技术等方面的显著优势在生物燃料的应用领域,将现代节能技术推向一个新的高度公司下設科技开发中心、新产品生产基地、市场推广中心等实体部门。以创业、创新、创辉煌的科研精神坚持走科技化、多元化、集团化的产業发展道路。用科技引领未来以专业缔造奇迹,注重在高科技含量、高实用价值、环保节能方面的开发和探究目前公司自主研发的醇基液燃油以及与之配套的新一代醇基燃料灶具,以其安全、高效、节能、环保等优点已经广泛应用于各院校、酒店、宾馆、大中小餐厅等,取得了显著的经济效益和社会效益展望未来,豫北环保的全体员工将继续秉承“严谨求实开拓创新,自强不息科技兴邦”的企業精神,坚持“节能环保利国利民”的服务宗旨,以勤奋务实的态度推动企业高速向前发展全力打造新能源、新材料技术领域的行业Φ坚,为加速我国低碳经济的发展建设繁荣的现代化而不懈奋斗。

一、醇基燃料生物醇油、燃料、环保油、醇醚清洁燃料,(大卡,1300℃鉯上)并长年销售精、粗。
二、厂家直销高、中、低档燃料节能灶具有风机双炒双温,双温单温,一键操作气化炉大锅灶,煲仔爐低汤灶,蒸箱蒸柜无风机气化猛火炉,无风机气化猛火灶不需要预热民用灶和各种炉、灶配件适合餐馆、饭店、大小排档和家庭使用。
三、代理销售多种品牌燃烧机/百通、德国/威索、意大利/利雅路、国产/百特伟世通等配件齐全。负责安装、调试、维修、改装适匼用于锅炉、工业炉窑、焚烧炉、干燥设备、烘干设备、烤漆设备、、宾馆、工厂食堂等企业的蒸饭、洗澡、采暖等。

  打磨打磨车用積碳清洗剂有利于顽固性污渍手工打磨的有手锉砂纸砂钢绒等。机械打磨车用积碳清洗剂有风力水力法等,即用压缩空气或高压水或含洗滌剂)将固体粒子加速,使它们直接冲击固体表面而污渍前者为干法,后者为湿法。固体粒子可为木屑石英砂铁砂等打磨法普遍用于家用和笁业清洗。车用积碳清洗剂水溶性络合剂的作用是将钙离子从沉积污渍中运送到水不溶性的离中去在这个中,存在着有效的吸附解析和交聯,从而加速钙离子在溶液中的分布。

新能源环保燃料所具有的优势
1、安全可靠、具有广泛的应用。燃料在常温常压下储存和使用为、。它不需要高压钢瓶可以存普通的铁桶或塑料桶中,方便使用在发生火灾时,可以熄灭水而不会引起也不会因漏气造成煤气中毒。
2、清洁并保护燃料含氧量高,燃烧充分无黑烟。、没有积碳、不是黑底,没有残留的液体残留物燃烧后的废气比石油液化气低80%,这是一种名副其实的清洁燃料
3、电磁炉设计科学,使用方便使用现有的燃气灶、柴油炉改变酒精燃料炉的专用炉头。除炉灶外家鼡炉灶与普通燃气灶不同,外观结构和使用方法基本相同、食堂只能更换炉灶或燃气灶才能使用,安装使用非常方便
新能源环保燃料笁艺流程是怎么样的?
醇基类液体燃料的大市场是商业供暖而不是民用。大的困难不是配方而是低醇基液体燃料数量太大,无法节省柴油普通的液化气和柴油炉转变为酒精炉,虽然许多初学者已经了配方但根本无法开放市场。面对众多学校工厂和矿山的食堂无法啟动,他们可能徒劳无功大的原因是供应给用户的产品数量太大,火力很小而且用户反映了辛辣的、眼泪。
醇基类燃料主要用于火灾集中在餐厅、的酒店主要工艺流程为生物醇油主要原料 (辅料1) (辅料2)→生化合成→储罐→成品销售。生物醇基油的投资和建设规模鈳以大或小并应根据自身的投资能力和当地市场容量。

  在技术专利和智能设备上都有自己的优势为进一步落实中央关于节能减排,保护大气文件的倡议国家能源规划部门开始在国内大力推广能源转型政策,用廉价的生物燃料来替代高价高污染的传统化石燃料,讓青山绿水重现让蓝天白云成为常态。新型生物燃料项目是以廉价的生物原料醇类原料等为主要原料,按特定工艺经生化合成的一种潔新型液体燃料可在常温下运输储存使用无需专用容器,可用普通金属或塑料容器存储对于偏远地区以及天然气等通不到的区域,带來了清洁燃料使用的极大便利

基于新能源环保燃料的锅炉运行规范。
一、检查每个阀门、仪表旋塞是否正常(根据操作程序打开或关闭)
二、检查油箱液位以确认油箱燃油是否充足以及液化气是否充足。
三、打开供油阀即液化气主阀。
四、打开空压机电源的主开关啟动空气压缩机,并缓冲罐多余的冷凝水
五、打开锅炉主电源,检查锅炉水位是否正常
六、检查省煤器循环泵出口阀是否关闭,启动循环泵
七、打开燃烧器控制柜电源选择小火,启动燃烧器无异常情况
八、蒸汽压力升至0.1-0.5MP时,冲洗液位计
九、蒸汽在接近工作压力时供應蒸汽蒸汽供应前锅炉的水位不应超过正常水位。首先总阀门略微打开,蒸汽用于加热时间不少于10分钟。
十、打开总阀门完全释放后,阀门手轮缩回半圈
十一、根据蒸汽量来确定燃烧器的负荷,选择大火或小火
十二、每班12次、冲洗水表,排水1-2次
十三、按时记录操作如果出现下列情况之一,应立即关闭

十四、1压力表或安全阀完全无效
2锅炉单元(部分)损坏,危机锅炉运行安全

3补给水泵向锅爐供水,锅炉水位继续下降

4其他危机锅炉安全运行的异常情况。
十五、在停止炉子之前将负载旋钮转到小火。
十六、停止燃烧器关閉总功率、
十七、手动水化至略高的水位
十八、关闭主蒸汽阀依次为、供油阀,空压机供电、节能循环泵、锅炉控制柜电源、液化气阀

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  去年雾霾天气的来袭,预示着大气治理到了不得不治的地步而经过环保论证,相关业内人士分析认为各地近年来雾霾天气的大幅上升,燃煤排放是其形成的主要因素特别是每年的供暖期,对空气质量相同的不同燃料完全燃烧造荿了很大影响权威机构将煤炭排放视为雾霾形成的“祸首”,“清洁煤改”计划由此高速增眼下,新能源环保燃料锅炉改造首当其冲成为投资治理行业的热门。据多方了解截至目前各地针对燃煤锅炉的拆改淘汰已实质性实施阶段。

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大容量锅炉新型旋流生物质燃烧機技术的研究

    茌我国的能源生产和消费结构中生物质炭一直占主导地位,生物质炭产量占全国一次能源生产总量的75%左右我国动力燃料嘚特点是生物质种多变、生物质质偏差。近年来由于电力生产用生物质的长期供应不足,发电用生物质品质进一步下降旋流生物质燃燒机在我国电站锅炉及其它生物质粉应用领域占有一定的比例,从国外进口的300 MW及其以上容量机组很多采用旋流燃烧器进口机组在运行日団,普遍存在一些问题如生物质种适应性差,低负荷稳燃能力差等为了解决此问题,国内学者展开了广泛的研究文献『1~4]提出第5期陳智超,等:大容量锅炉新型旋流生物质粉燃烧技术的研究了新型的旋流生物质燃烧机并对其工作机理和影响因素进行了试验研究和理論分析。针对某厂两台采用EI-DRB型生物质燃烧机的1025 t/h炉存在的问题提出了浓淡旋流生物质粉生物质燃烧机在此基础上得出了中心给粉旋流生物質粉生物质燃烧机,并进行了锅炉冷、热态实验研究

1锅炉燃烧设备简介及存在的问题 建模及计算网格生成后,就可用FLUENT软件读入由于CFD软件为通用软件,因此必须对计算进行必要的设置

    西柏坡发电有限责任公司厂1、2锅炉是由北京巴布科克。威尔科克斯有限公司制造的B跚B一1   025/18. 3-M型固态排渣生物质粉锅炉采用钢球磨中间储仓式热风送粉系统。锅炉配有24个B跚B司标准的EI-DRB型旋流生物质燃烧机其结构简图如图1所示。24只苼物质燃烧机分为3层前后墙对冲布置,标高分别为18 955 mrn、22 460 438mm(宽×高×厚)的隔仓式大风稳每个大风箱由隔板分成3个隔仓,对3排生物质燃烧机進行配风EI-DRB型生物质燃烧机为双调风形式,是为了降低NO排放而开的一种燃烧技术,有8个内二次风轴向叶片12个外二次风切向叶片,内、外层二次风的旋转方向是一致内层二次风用来引燃生物质粉,外层二次风用来补充己然烧生物质粉所需的空气使之完全燃烧。二次风嘚旋转强度可以改旋转气流将炉膛内的高温烟气卷吸到生物质粉着火区,使生物质粉得到点燃和稳定燃烧 燃烧机关闭瞬间燃烧机燃气鋶量由关闭负荷对应流量减小至零胡压器后管段中压力升高,由于调压器的关闭需要一定响应时间(t),所以在此段时间内调压器后管段Φ的压力将大幅升高,当燃气压力升高至高压切断压力时燃气将被切断导致燃烧机非正常切断。

  以上问题主要是由于原型生物质燃烧机設计结构不合理造成的EI- DRB型生物质燃烧机空气动力场不合理,试验表明在实际运行工况下,EI-DRB型生物质燃烧机扩展角小没有回流区。EI-DRB型苼物质燃烧机的氕固流动特性不合理A,D.Lane对EI- DRB型生物质燃烧机的气固流特性进行了分析[91一次风粉在扩流装置的导向作用下,生物质粉主偠集中在一次风管边壁部分形成浓生物质粉区;正对回流区中心部分的生物质粉少,形成淡生物质粉区(图1)浓生物质粉到达生物质燃烧机喷口后,在预混段的作用下与二次风提前混合,生物质粉被带入了低温的二次风中燃烧而中心的高温回流区中生物质粉少,不噫形成高温、高浓度区域因此,该生物质燃烧机的稳燃能力差原设计是通过调节二次风门挡板的开度来改变内、外层二次风风量的分配,从而调节整个气流的旋转强度而实际运行中调节不灵活,不能在佳状态下运行

3浓淡旋流生物质粉生物质燃烧机在1025 t/h锅炉上的应用

3.1  浓淡旋流生物质粉生物质燃烧机 生物质燃烧机是炼油厂主要噪声源之一。没有隔声罩的自然通风生物质燃烧机噪声级一般是100~110分贝(A声级)。高强生物质燃烧机的噪声级与一般强制通风生物质燃烧机的相似比等量的自然通风生物质燃烧机低15—20分贝(A声级)。

    哈尔滨工业大学在1993姩提出的径向浓淡旋流生物质粉生物质燃烧机是综合高浓度生物质粉燃烧技术和旋流式生物质燃烧机稳定火焰的原理而设计利卜8】径向濃淡旋流生物质粉生物质燃烧机已在燃用贫生物质、烟生物质、烟生物质与贫生物质的混生物质的220 t/h、410 t/h和670 t瓜锅炉上先后应用,实现了高效、穩燃、低污染、防结渣和防高温腐蚀燃烧在应用过程中发现径向浓淡旋流生物质粉生物质燃烧机的中心扩锥存在磨损问题,特别是在燃鼡烟生物质的锅炉中一次风率高,磨损问题严萤在4年大修期之内就需要更换中心扩锥。为了解决中心扩锥磨损的问题在径向浓淡旋鋶生物质粉生物质燃烧机的基础上,针对1025 th锅炉提出了浓淡旋流生物质粉生物质燃烧机。

    浓淡旋流生物质粉生物质燃烧炉闱的结构简图如圖2所示为了解决中心扩锥磨损的问题,浓淡旋流生物质粉生物质燃烧炉进一步减小了中心扩锥但出于工程稳妥方面的考虑保留了中心擴锥。取消了径向浓淡燃烧器的中心管考虑浓缩环的支撑,设置了1个直径为+50 mm的耐磨棒考虑到生物质粉颗粒的惯性,取消了隔离浓淡生粅质粉气流的环形钢板在一次风扩口和中心钝体之间加装了导流环和浓一次风扩口。一次风620。经过生物质粉浓缩器进行浓淡分离含粉浓度较高的气流走内侧环形通道,含粉浓度较低的淡气流走外侧环形通道形成浓淡燃烧。二次风采用双通道式调风器内层通道利用軸向弯曲叶片产生旋转气流作为内二次风,外层通道为不旋转的直流风作为外二次风利用旋转的内二次风和不旋转外二次风的不同比例混合来改变出口气流的旋流强度。旋转气流产生的回流区卷吸高温烟气先点燃容易着火的浓生物质粉气流进而引燃外侧的淡生物质粉气鋶。

对1号锅炉下层生物质燃烧炉进行了技术改造采用了浓淡旋流生物质粉生物质燃烧炉,并进行了空气动力场实验将中层EI-DRB型生物质燃燒炉的内二次风叶片置于60。、外二次风叶片置于300、调风盘置于全开位置根据电厂提供的实际运行风速,利用等温模化技术得出模化的一、二次风速并保掎浓淡生物质燃烧炉与EI-DRB型生物质燃烧炉的一、二次风量基本相同。通过短飘带观察生物质燃烧炉的回流区和气流的扩展角试验参数和结果如表1所示,表中D为生物质燃烧炉外层扩口直径(1 217 mm)图3给出了两种生物质燃烧炉的空气动力场结构,可以看出EI-DRB生物质燃烧炉在实际运行工况下没有回流区扩展角小;浓淡旋流生物质粉生物质燃烧炉的扩展角较大,有明显、稳定的回流区扩展角大,可卷吸足够的高温烟气及时引燃生物质粉1 引射器

3.3.1燃烧调整试验

    通过锅炉热态试验,得出了适于1 025 t/h燃生物质锅炉的运行方式试验表明:1号炉丅层生物质燃烧炉采用浓淡旋流生物质粉生物质燃烧炉后,锅炉可以在300 MW的电负荷下稳定运行炉膛负压稳定,主蒸汽压力、主蒸汽温度达箌了设计要求经过一系列燃烧调整后,锅炉效率达到92. 02%锅炉效率提高了0.11%。在额定负荷保持中下排给粉机转速接近,上排给粉机转速不低于400 r/min,锅炉燃烧的经济性较好;各层二次风挡板全开时运行的经济性优于其它的挡板开庋组合的经济性;两台磨运行的经济性高于三台磨运荇的经济性

3.3.2低负荷稳燃试验

    1号锅炉下层生物质燃烧炉采用浓淡旋流生物质粉生物质燃烧炉后,进行了不投油低负荷稳燃试验首先降低仩层生物质燃烧炉的给粉量,当电负荷降低到160 MW时依次停运上层的8只生物质燃烧炉和后墙中层生物质燃烧炉,负荷稳定在135 MW稳定时间为3h,主蒸汽温度为523.8 aC,主蒸汽压力为15. 05 MPa,排烟温度为132℃炉膛负压稳定表盘监测的火焰强度和频率变化不大,低负荷率达45%

3.3.3生物质种适应性1 3主要技术特點

    在全国生物质炭供应紧张的大环境下,生物质种波动大的情况下该厂没有采用该技术的3号、4号锅炉由于火焰不稳及结渣而导致了多次滅火事故的发生。浓淡旋流生物质粉生物质燃烧炉的生物质种适应性好在燃用贫生物质、无烟生物质和贫生物质的混生物质时,1号锅炉茬高负荷和低负表1浓淡生物质燃烧炉与EI-DRB型生物质燃烧炉的空气动力场试验参数和结果

4.1  中心给粉旋流生物质粉生物质燃烧炉的提出

    1号炉下层苼物质燃烧炉采用浓淡生物质燃烧炉后锅炉可以在300 MW的电负荷下稳定运伉炉膛负压稳定,主蒸汽压力、主蒸汽温度达到了设计要求在2004 早期人们大多采用近似分析方法,建立回流区着火稳燃理论或模型j例如:G.C.Williams及赫特林等人的简化热理论建立火焰稳定模型,Long-w ell和Weiss应用搅拌均匀理论虽然这些理论属于一种近似的半经验简化理论,但其理论和实验结果符合较好典型的例子是在钝体尾迹回流区中应用‘”q。菦代已有人进行旋流生物质燃烧机或旋转射流的流动和燃烧的数值模拟.但由于回流区的存在使得计算很复杂及模型本身不直观,为此針对旋流生物质颗粒燃烧机煤粉浓淡分离特点及回流区燃烧流动特性以热质平衡为基础,提出了直观实用的浓淡旋流生物质颗粒燃烧机囙流区火焰稳定性综合模型为此作如下几点假设:

年小修期间,发现浓淡生物质燃烧炉的中心扩锥磨损严重但没有发生影响运行的现潒,磨损后的中心扩锥如图4所示中心扩锥的圆锥型钝体由耐磨棒固定、支撑,从图4中可以看出迎着着气流方向,中心扩锥迎风面磨损嚴重只剩下中心部分的耐磨棒。为了解决中心扩锥的磨损问题同时进一步降低NO。的排放2003年李争起教授提出了中心给粉旋流生物质粉苼物质燃烧炉。

中心给粉旋流生物质粉生物质燃烧炉内二次风叶片采用16个轴向弯曲叶片外二次风叶片采用12个切向叶片,去除了浓一次风ロ、导流环和中心扩锥如图5所示。其主要特点是不设置中心管生物质燃烧炉一次风通遒位于生物质燃烧炉的中心,一次风为直流在苼物质燃烧炉一次风通道中安装一个或多个锥形分离器使生物质粉集中于生物质燃烧炉的中心并喷入炉内。生物质粉喷入位置正对中心回鋶区的中心部分增加了穿过回流区的生物质粉量,并延长了生物质粉在回流区的停留时间有利于生物质粉的燃尽。这种中心给粉生物質燃烧炉即解决了浓淡生物质燃烧炉存在的中心扩锥的磨损问题又减小了一次风阻力同时有利于安装和维修。一次风通道看火孔大风箱濃缩环风二次风外二次风通道

4.2炉内冷态模化实验

对2号锅炉下层生物质燃烧炉进行了技术改造采用了中心给粉旋流生物质粉生物质燃烧炉,并进行了空气动力场试验利用等温模化技术,得出模化的一、二次风速并保持中心给粉生物质燃烧炉与EI-DRB型生物质燃烧炉的一、二次風量基本相同。试验参数和结果如表2所示图6是中心给粉的空气动力场结构。试验表明:生物质燃烧炉具有大且稳定的回流区并有较大嘚扩展角,能够满足稳定燃烧的需要试验结果与试验室冷态试验结果相符。

大焊脚提高焊条的强度级别总是比较安全可靠的,但实际仩这样却加大了内应力不l仑从缺陷的角度出发还是从接头使用性能的角度出发都是不利的,它可能影响到焊接结构安全的使用性在设計时必须对这些问题加以全面考虑,有时宁可牺牲一些强度而来保证结构的其它要求从制造T艺来说,装配质量相同的不同燃料完全燃烧焊接次序和悍接规范等也都对焊后内应力r『很大的影响。因此不仅在制订工艺时要考虑到这些问题而在施工过程中对这些工艺规程更必须严格遵守。

    通过锅炉热态试验得出了适于1025 t/h燃生物质锅炉的运行方式,试验表明2号炉下层生物质燃烧炉采用中心给粉生物质燃烧炉後,锅炉可以在300 MW的电负荷下稳定运行炉膛负压稳定,主蒸汽压力、主蒸汽温度达到了设计要求在燃用贫生物质时(Vdaf一18. 4~必一7.80%,4,=26.50%Q。,- 23 323 kj/kg),锅炉热效率达到92. 06%锅炉效率较改造前提高1.46个百分点经济效果明显。 

    2号锅炉下层生物质燃烧炉采用中心给粉旋流生物质燃烧炉后燃用随机生物质质进行了低负荷试验。试验时生物质质为:V~= 21. 35%蚴一7.10%,4,= 29. 42%Q。m一23 162 kJ ~go首先降低上层生物质燃烧炉的给粉量,当电负荷降低箌160 MW日寸依次停运上层的8只燃烧器和后墙中层生物质燃烧炉,负荷稳定在140 MW,稳定时间为2h主蒸汽温度为523.8℃主蒸汽压力为15. 05 MPa,排烟温度为132 0C,炉膛负压穩定,炉膛火焰监视电视图象正常锅炉整体运行状况良好。火焰白亮表盘监测的火焰强度和频率变化不大,低负荷率达47%

4.3.3生物质种适應性 图1生物质燃烧机总体结构

    在全国生物质炭供应紧张、生物质种波动大的情况下,该厂没有采用该技术的3号、4号锅炉由于火焰不稳及结渣而导致了多次灭火事故的发生中心给粉旋流生物质粉生物质燃烧炉的生物质种适应性好,在燃用贫生物质、无烟生物质和贫生物质的混生物质时(混合比为1:1)采用该技术的2号锅炉在高负荷和低负荷下均可稳定运行。

    在额定负荷采用习惯运行方式,没有进行任何调整的工况下投运A、B、C磨,对2号锅炉的NO的排放量进行了测量,NO的排放量为1 113 mg/N ff13,在运行情况基本相同的情况下1号锅炉的NO。的排放量为1 206 mg/Nm3僅下层采用该技术的锅炉与同类型没有采用该技术的锅炉相比NO。排放量降低93—ng/Nm3降幅达8%0可以设想,若将锅炉的24只生物质燃烧炉全部更换为噺型生物质燃烧炉锅炉的NO。将进一步下降

5  生物质燃烧炉性能及经济效益

    中心给粉生物质燃烧炉与EI-DRB旋流生物质燃烧炉相比有明显、稳定嘚回流区,扩展角大可卷吸足够的高温烟气及时引燃生物质粉可以满足实际电厂运行的需要。中心给粉生物质燃烧炉与浓淡生物质燃烧爐相比流场变化不大但中心给粉生物质燃烧炉解决了浓淡生物质燃烧炉存在的中心扩锥的磨损问题,又减小了一次风阻力同时有利于咹装和维修。

    下层生物质燃烧炉采用浓淡生物质燃烧炉后1号锅炉可以在135 MW的电负荷下不投油稳定运行,低负荷稳燃能力强2002年的助燃油为1 869t,2003年的助燃油为269 t2003年的助燃油比2002年的助燃油降低1 600 t,按照每吨燃油3 000元计算节约480万元。 (3)验证了引射式生物质燃烧机具有自动调节的特性

    下層生物质燃烧炉采用中心给粉生物质燃烧炉后,2号锅炉可以在l40 MW的电负荷下不投油稳定运行低负荷稳燃能力强。2003年的助燃油为1  152 t2004年的助燃油为138 t,2003午的助燃油比2002年的助燃油降低1 014 t按照每吨燃油3000元计算,节约304万元由于改善炉内燃烧而提高了经济性,2号锅炉效率提高了1. 46%每年节苼物质10 794.6 t,按照每吨生物质300元计算每年节约324万元,生物质燃烧炉改造对节生物质的贡献率约为50%由生物质燃烧炉改造所带来的节生物质经濟效益约为162万元。2号锅炉下层生物质燃烧炉采用中心给粉旋流生物质粉生物质燃烧炉后每年可节约466万元

t瓜锅炉稳燃能力差的问题,在径姠浓淡生物质燃烧炉的基础上提出了浓淡旋流生物质粉生物质燃烧炉,锅炉冷、热态试验表明:1号锅炉下层生物质燃烧炉采用浓淡旋流苼物质粉生物质燃烧炉后解决了锅炉稳燃能力差的问题。在1号锅炉小修期间发现浓淡生物质燃烧炉的中心扩锥磨损严重,但没有发生影响运行的现象在浓淡旋流生物质粉生物质燃烧炉的基础上,针对生物质燃烧炉存在的问题提出了中心给粉旋流生物质粉生物质燃烧爐,2号锅炉下层生物质燃烧炉采用中心给粉燃烧器后既解决了锅炉稳燃能力差的问题,又彻底避免了中心扩锥的磨损同时,NO排放量囿所降低。 本文考虑到引射器结构的不规则性且喷嘴尺寸相对于整体比较小,局部需要加密如图2所示,在喷嘴周围节点布置较密其怹地方稀疏因此生成网格时,喷嘴周围网格也较密这种划分形式可以方便的进行自适应计算,减少计算量提高计算精度.


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